新冶鋼鋼管事業部成立以來,廣泛開展技術革新,實施系列技術改造,整合工藝,實施集約化生產,鋼管成材率取得了顯著的提高。273機組鋼管成材率較10月份提高了2.4個百分點;460機組鋼管成材率較10月份提高了1%。
四季度以來,鋼管事業通過改造穿孔機頂桿支撐輥及頂桿小車拖鏈,273機組設備故障率由前期的7%降低至3.5%以內;通過改造組芯棒夾鉗,每組芯棒夾鉗的更換時間由90分鐘降至30分鐘;通過改進頂頭連接方式,頂頭更換時間降至10分鐘,單個頂頭過鋼量由150支提高至200支;通過工藝優化,273機組軋制時間由前期的80秒降低至65秒,大大提高了生產效率。
與此同時,鋼管事業部持續開展技術創新。通過工藝優化,采用Φ215坯型替代了Φ230坯型,形成集約化生產,大大提高了軋制節奏;組織開展低碳合金鋼沖擊功攻關,8批產品一次檢驗合格率達到了100%;完成大口徑鉆具管的開發工作,并成功試制120噸。 據悉,隨著數條熱處理線的陸續建成,鋼管事業部將加大關鍵品種的研發和生產控制,做好石油鉆具管、機加工調制管、車橋管等專業用管的開發,為公司發展積極打造產品競爭優勢。