今年,精密鋼管廠自行制作一臺鋼管內壁缺陷修磨機,對鋼管穿軋過程中產生內螺旋、內劃道等內壁質量缺陷的管坯進行修磨處理,大大減少了荒管報廢,有效地提高了產品質量和成材率,降低了生產成本。其中,2季度熱軋分廠使用修磨機初戰告捷,先后已挽救了荒管200余根,創造經濟效益約10萬元。
去年年底,熱軋分廠試生產新品油套管時,部分荒管出現了內螺旋、內凹坑等缺陷,需額外進行修磨,以消除內表缺陷。為此,精密鋼管廠熱軋分廠積極尋求對策,結合“雙爭”活動的開展和自主型員工隊伍建設,外出學習、取經,借鑒兄弟廠家對鋼管內壁缺陷進行修磨的辦法,對鋼管內修磨機進行攻關。熱軋分廠還聯合設備管理室的工程師,共同組建了內修磨機攻關小組,自制內修磨機,并很快完成了設計、選址,造出了樣機。
內修磨機實際使用中,攻關小組不斷對設備進行改進,對設備零部件尺寸進行了調整,使之最終能夠適合現場生產需要。同時,組織有實踐經驗的老師傅專門負責對操作人員進行培訓,使內修磨機最終得以正常運轉,發揮出了良好的效果。