判斷一個鋼鐵企業是否科學發展,噸鋼耗新水是眾多指標中的一個關鍵指標。西鋼集團公司在這個指標上一再取得突破,不僅使噸鋼耗新水量減少和工業水重復利用率得到提高,支出大幅減少,而且標志著西鋼在科學發展、推進循環經濟過程中取得了質的飛躍。
西鋼集團公司自開展學習實踐科學發展觀活動以來,以踐行科學發展觀為抓手,將節約水資源、提高水資源利用率作為推進循環經濟發展的重要渠道,節水工作不斷取得新突破。今年5月,公司再次將衡量節約水資源的重要指標——噸鋼耗新水降到4噸,比上年同期降低1.63噸,同比下降28.95%,一舉從全國鋼鐵行業中下水平躍居到中上水平。
為了使節約水資源工作真正落到實處,西鋼能源管理部門積極制定了多項措施。一是加強管理,成立了“節水管理委員會”,完善并修訂了《西鋼用水管理制度》,從而讓管理更有目的,制度也更嚴謹。在實踐過程中他們突出了超常規的管理思路,將用能單位和供能單位聯動考核,打破以往的單一考核,提高了職工的責任感;在此基礎上成立了由各基層單位職工組成的能源監察分隊,真正做到自用自查自監督。二是搞好輿論宣傳,公司內部以“節約用水,從點滴做起”為主線,引導廣大職工樹立節約意識,做到技術節水、崗位節水和效率節水,從身邊點滴做起,管好用好每一滴水,養成節約用水的好習慣,努力營造節約水資源的良好氛圍。同時,收集了全國73家鋼鐵企業的能耗數據,并選取代表性的鋼鐵企業2008年及今年一季度的數據進行對比,使公司的能耗水平在鋼鐵行業及特鋼行業有個準確的定位,為節能創效尋找新的突破口和落腳點。
在工藝方面,西鋼集團公司加大技改力度,大量應用先進的節水技術和水處理技術,最大化、合理地將處理后的廢水回收利用,取得了一定的效果。過去,由于供水工藝系統的落后,西鋼的工序生產用水只用一次就直接外排,甚至僅僅是溫度升高了而水質并沒有發生改變就外排,浪費十分嚴重,F在,他們改變了這種直流供水方式,并將設備冷卻的進回水的溫差控制到8-12℃,有效杜絕了不必要的浪費。同時,新建一座具有8臺過濾罐的化學除油間,減少外排水量約100噸/小時,年回收水24萬噸;新建西區污水處理項目,極大地改善了鍛軋區、鋼管生產區的循環水質,每年減少外排污量及新水補充量約175萬噸,環境效益亦十分顯著;而在泵站的管理中,他們也嚴格控制外排水和溢流現象,從基礎管理上抓好挖潛增效。
經過對各種用水情況及數量調研和綜合統計分析,西鋼集團還對一些不合理用水情況進行了整改,對全公司29個浴池中的9個進行了關閉,將所屬設備能源管理部各站所小浴池全部關閉,并將公司浴池1233個淋浴頭全部由4分管改為3分管;同時對各單位的502個用水點進行了清理整改,取消208個;對所有廁所的常流水或定排水箱全部改為閥門控制。
目前,西鋼水資源開采量由2006年約1200萬噸下降至現在的960萬噸,上半年比同期減少用水65.35萬噸。在今后的工作中,西鋼集團有著更高的目標,他們將繼續通過努力改進,早日達到行業的先進水平,努力實現工業廢水零排放目標,為青海省節能減排工作做出自己更大的貢獻。 |